品牌
其他厂商性质
所在地
目前,由于环保限产等方面的原因,大部分钢厂铁水供应不够,为提高产量获取经济效益,均采用了降低铁耗增加废钢(铸铁块)用量的生产方式。但是,废钢冷却效应不稳定,尤其是加入比例过大后,造成吹炼前期温度过低,不便于调节冶炼过程,在实际生产中出现了前期化渣不畅,中期返干或喷溅等现象。另外,由于操作等方面的原因,转炉采用低铁耗生产后,终渣全铁含量明显增加,两年来,通过对山东、河北、湖北和湖南等大小企业钢渣厂的取样统计,渣中全铁普片上升3~5%,增加了钢铁料的消耗。这一生产现状的产生,给转炉冶炼渣系的调整提出了更高的要求,改善低温下的快速化渣效果、促进脱磷反应进行、缩短冶炼时间、降低钢铁料的消耗成为设计新的冶炼渣系必须解决的问题。
二、产品特点
采用技术,使用特殊高温合成原料,经粉碎后加入多种添加剂再经压球成型、干燥,生产出用于转炉的高效调渣剂。该产品中Fe2O3成分纯净,并配有熔点较低的岩相产物,因此加入转炉后能起到快速化渣和较高的铁的收得双重效果。该产品用于替代传统的化渣剂和冷料,不仅调渣效果好,便于现场操作,还能缩短冶炼周期,提高脱磷率。尤其是与其他渣系调整材料相比性价比明显,有益于钢厂降低成本、稳定生产,还能带来较大的直接和间接经济效益。
三、理化指标
项目 | Fe2O3 | AI2O3 | SiO2 | CaO | MgO | H2O |
成分(%) | 60~70 | 8~15 | <5 | <6 | ﹤2 | ﹤3 |
四、理论依据
氧气顶吹转炉为氧化脱磷,即使用氧化剂使铁液中的磷生成P2O5,脱磷是在钢渣界面进行,氧由FeO提供,然而P2O5在高温下不能稳定存在,必须加入能降低其活度的载体,生成稳定的复合化合物进入炉渣,采用分子理论描述为:
2[P]+5[FeO]+nCaO =P2O5·nCaO+5Fe(放热)
从上式可知,只有提高FeO和CaO的浓度,反应才会向正方向进行。但由于脱磷反应是强放热反应,随着炉温的提高,反应向逆方向进行,达到新的平衡。此时,提枪操作只会提高渣中全铁含量,同时会有钢粒进入渣中。
在加入本产品的情况下:
由于本产品熔点较低,加入炉内后产品中的Al2O3和Fe2O3能在较低温度下与石灰反应生成低熔点的7Al2O3·12CaO(七铝酸十二钙)和Fe2O3·nCaO(铁酸钙),前者促进化渣,改善了熔渣的流动性,后者促进深度脱磷。
7Al2O3+12CaO = 7Al2O3·12CaO
Fe2O3+nCaO = Fe2O3·nCaO
形成的铁酸钙易熔化上浮,由于铁酸钙对脱磷有的反应性能,可以在瞬间按下式进行脱磷反应:
2[P]+5/ 3(Fe2O3·nCaO) = P2O5·nCaO+10/3FeO
2[P]+5(FeO·nCaO) = P2O5·nCaO+5Fe
由于铁被还原,渣粒的熔点又升高了,漂浮的渣粒仍处于半熔融状态,铁进入钢水中,渣中P2O5与CaO含量提高,TFe含量降低。同时,由于熔渣保持了良好的流动状态,大大减少了操作的随意性。
五、使用方案
经过测试,本产品冷却系数约为废钢的4/3,即在同等条件下,建议减少废钢8KG/T钢,加入调渣剂6KG/T钢,可分多批次在吹氧期初期加入。若有热量富余,可替代烧结矿等冷料适当加入。
六、使用效果
该产品投放市场后,通过在河北、山东多家炼钢厂转炉试用,满足转炉炼钢的使用要求,并取得较好的效果,具体情况如下:
1 成分稳定、生产调节方便,有益于规范操作,减少操作随意性;
2 本产品加入后能迅速熔化,不浮于液面;能加快成渣速度、提高脱磷、脱硫效果,对渣系的调整有良好的效果,降低吹炼综合成本;
3 无喷溅,无返干,无烟尘,缩短冶炼周期,提高转炉作业率;
4 粒度均匀,压球强度高,无粉尘,不影响环境和作业;
5 增加综合效益,在减少废钢用量的情况下,从实际收得率可增加效益10-20元/吨钢。