宁波中华纸业节能降耗有良方
- 2007-04-02 09:04:23804
造纸工业是高能耗产业,虽然宁波中华纸业有限公司生产的各类涂布白纸板,其生产工艺技术和设备均达到*水平,各项能耗指标已进入*进行列。但节能降耗空间仍然存在,仍有潜力可挖。
去年,国家*发起全国千家企业节能大行动,宁波中华纸业公司作为重点能耗企业被列人国家“千家企业节能行动”行列,公司成立了由总经理直接*的公司节能委员会,制定出“十一五”期间全公司的节能降耗目标,建立节能考核制度,并层层分解落实到各节能部门,对节能状况实行奖惩。该公司还积极采用节能新技术、新装备,开展能源审计,全面推进各项节能降耗工作的落实,经过全体员工的共同努力,已取得很大成效。
2006 年企业开展节能降耗工作情况如下:
加强组织*,落实节能目标责任制
宁波中华纸业有限公司成立了以总经理为节能委员会主任,各相关部门主管副总经理为副主任,重点耗能部门主管为委员会成员的三级节能管理网络,并设立专门的节能工作办公室负责全公司的节能工作。该公司遵照国家*下达的“十一五”节能要求,2010 年努力实现年节约能源3.06 万吨,他们以此为目标,层层分解,落实到车间、班组,明确责任,一级抓一级,逐级考核,并加强监督,实施节能目标管理。
建立健源计量、统计制度
每月报送企业能耗统计表,公司配备合理的能源计量器具、仪表,加强能源计量管理和统计,建立健全原始记录和统计台账,按要求定期报送企业能源利用状况报告,内容包括能源消耗情况、用能效率、节能措施实施状况,节能效益分析等,并按要求通过网上报送给国家、省、市相关部门。
加强节能宣传,开展能源审计,建立节能激励机制
向公司全体员工全面宣传国家《节能法》,动员每个员工树立节能意识,推行“人走关灯”、“人离关机”、“节约用水”等活动,要求员工节约一度电、一滴水。公司认真开展能源审计,按要求依法在热电厂和水环处设立专职能管员,并经专业培训持证上岗。对重点耗能部门制订能源考核指标,并将考核情况在公司绩效会上通报,业绩与个人绩效挂钩,从而激发了员工自觉节能的意识。
加大投入,加快节能降耗技术改造,成效显著
1.节电
(1)对热电厂#2 炉引风机进行高压变频节能改造,节电率达51%左右,每年可节电428 万kWh。
(2)对#1 炉A、#2 炉B 播煤风机进行变频节能改造,节电率达30%左右,每年可节电65 万kWh。
(3)对煤场两台10 吨桥式抓斗机进行变频节能改造,节电率达,39%左右,每年可节电70 万kWh。
(4)对#3 冷却塔风机进行变频节能改造,节电率达25%左右,每年可节电20 万kWh。
(5)14 条35KV电缆线路的功率因数,由0.79 提高至0.90 左右,大大降低了线路损耗,每年可降低线损960 万kWh。(6)改进仪用空压机运行模式,由两台同时运行,改为一台运行、另一台热备用,每年可节电50 万kWh。(7)优化冷却水控制、改善汽水品质,使凝汽器真空度由-88.2KPa 提高到-91.6KPa,从而提高汽轮机组的循环热效率,不仅增加了发电量,还可每年节电860 万kWh。(8)对2/3 号纸机和涂料科照明系统进行节能改造,节约能耗25%,每年节电30 万kWh。
2.节水 (1)对三台冷却塔进行大修,实现降低飘水损失,飘水率由大修前的0.05%降至0.01%以下,节水率约11%,每年可节水7.4 万吨。(2)将两台锅炉定排水回收至清水箱,每年可回收水约3.6 万吨。(3)对低压供汽管线、高/中减、高/低减孳汽疏水统一回收至水箱,每年可回收约0.73 万吨水。(4)定期更换无阀滤池滤料,降低滤层阻力,恢复设计冲洗时间,避免反洗时从循环水池吸水,每年可节约用水约1.5 万吨。
3.节约燃料
(1)持续加强煤质管理,严把煤质关,优化运行调整,对二级碎煤机换型改造,以改善入炉煤的粒径要求,降低飞灰含碳量,使飞灰含碳量从13%降低到目前的9%~10%,有效降低煤耗,年节省煤炭2520 吨。
(2)对#2 炉燃油雾化片进行改型更换,明显降低燃油消耗,年节省燃油24.6 吨。
目前,节能降耗已成为宁波中华纸业有限公司全员参加的一项整体工程,人人关心,个个努力。2006 年。能耗指标已超过同行业的平均*水平。实现万元产值耗标煤同比下降12.19%,万元增加值耗标煤同比下降35.76%,吨纸耗标煤同比下降11.32%,综合能耗同比下降4%。全年折合节约3.27 万吨标煤,已提前完成国家下达的“十一五”节能目标。
在新的一年里,宁波中华纸业有限公司将继续深入开展节能降耗工作,不断提高经济运行水平,持续推进各类改进措施,重点实施机炉辅机的变频改造,中水回用等节能项目建设,为节能、降耗、减污,建设资源节约型社会做出更多成绩。
来源:中国包装报